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山東建筑大學(xué)工程鑒定加固研究院有限公司山東建筑大學(xué)工程鑒定加固研究院有限公司山東建筑大學(xué)工程鑒定加固研究院有限公司

(2013年)臨沂應用科學(xué)城綜合服務(wù)及學(xué)術(shù)交流中心

臨沂應用科學(xué)城綜合服務(wù)及學(xué)術(shù)交流中心,位于臨沂市北城新區南京路以北。地上5層,地下一層(A、E區無(wú)地下室,地上四層),框架結構,基礎采用筏板基礎和柱下獨立基礎??拐鹪O防烈度為7度,基本地震加速度0.15g,地震分組一組。場(chǎng)地類(lèi)別為II類(lèi),標準設防類(lèi)建筑,框架抗震等級三級(A區為二級),結構安全等級二級。分區示意圖見(jiàn)圖1:



圖1  分區示意圖


主體結構現已封頂,在2014年元旦左右,拆除E區一二層頂BDF大板模板后,發(fā)現一層~三層頂大板四周柱與相關(guān)梁出現不同程度的裂縫,隨之二層頂BDF大板也出現板底裂縫。

1、 檢測鑒定

根據設計單位提供原設計圖紙及變更記錄,我所檢測人員于2014年1月15~16日進(jìn)行了現場(chǎng)檢測勘查,主要檢測了裂縫分布及相關(guān)構件混凝土強度,并對BDF大板的撓度進(jìn)行了測量。

E區結構二層平面圖見(jiàn)圖2:(其余各層布局類(lèi)似)

圖2  E區二層結構平面圖


現場(chǎng)典型裂縫見(jiàn)圖3~圖7


圖3   二層29+G軸柱側面裂縫分布



圖4   一層31+K軸柱側面裂縫分布 



圖5   三層30+K軸柱內側混凝土破壞



圖6    30+K軸基礎



圖7    三層地面板頂順梁裂縫

2、 用CSI公司的有限元分析軟件ETABS及SAFE進(jìn)行結
構整體分析與樓板計算,該軟件能有效模擬大板對周?chē)鷺嫾挠绊?。BDF空心大板受力采用兩種模態(tài)進(jìn)行內力分析。
2.1模擬板四邊為簡(jiǎn)支支座,此計算結果用以判斷分析板底鋼筋配置是否能滿(mǎn)足結構最不利狀態(tài)下的安全性;
2.2模擬板與四邊構件為實(shí)際連接狀態(tài),此模態(tài)用以確保大板對周?chē)鷺嫾髁蚀_。
2.3在以上兩種模態(tài)下進(jìn)行板配筋及撓度計算,板底配筋能滿(mǎn)足規范承載力要求,局部板頂支座處負筋不足。
2.4大板周?chē)蚣苤粷M(mǎn)足承載力要求。
2.5大板周?chē)蚣芰嚎古こ休d力均不滿(mǎn)足規范要求。
3、 鑒定結論
根據現場(chǎng)實(shí)際裂縫形態(tài)及分布,結合計算分析結果,判定裂縫主要由以下幾方面原因造成:
3.1大板周?chē)蚣苤?、梁承載力不滿(mǎn)足規范要求,造成柱、梁分別出現偏壓及抗扭破壞。板頂支座處鋼筋不應在梁邊斷開(kāi),應延伸一定長(cháng)度,構造措施不當造成板頂四周在薄板區域出現順梁裂縫。
3.2大板設計說(shuō)明中在對應框架柱位置設有暗梁配筋要求,但大板結構平面圖中并未體現,實(shí)際施工未按說(shuō)明實(shí)施。
3.3拆模順序不當造成二層頂BDF大板超載,撓度超出規范限值,板底出現大量裂縫。大板變形對周邊梁柱產(chǎn)生附加內力,致使周邊梁柱受力加大。
3.4部分構件混凝土強度未達到設計要求。
3.5基礎混凝土裂縫主要由混凝土收縮引起,非受力裂縫。
4、 處理意見(jiàn)
  該工程現狀存在較大安全隱患,必須盡快采取有效加固措施以確保結構安全。建議處理措施如下:
4.1加固處理前對BDF大板進(jìn)行可靠支頂,避免裂縫及變形進(jìn)一步發(fā)展。
4.2BDF大板周邊承載力不足的梁、柱根據實(shí)際情況采取相應的加固方法,變形較大的二層BDF板采取支頂復位及預應力加固;或綜合考慮其他加固方案,確保結構安全。
4.3BDF板在支座位置處板頂粘鋼加固,避免灌縫后出現二次開(kāi)裂。
4.4所有裂縫進(jìn)行灌縫或封閉處理。

山東建固

建大加固院

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